從真空泵排出的含水氣體沿筒體切線方向直接進入氣水分離器,這加快了氣水分離器的進口、筒體內壁的磨損,降低的了氣水分離器的使用壽命,也增加了維修強度。
為了解決這個問題,首先將氣水分離器的筒體材質由原來的A3鋼改為耐磨、抗腐蝕性能均優的玻璃鋼材質,并將真空泵出口與氣水分離器進氣口之間的管道距離延長為3.9m,并將管徑增大為325mm,用壁厚10 mm的無縫鋼管,這樣一方面將氣水分離器由室內移到室外,不僅降低了室內噪音,也改善了崗位操作環境。另一方面能夠很好地起到緩沖作用,使進入筒體的氣流對筒壁沖刷力減小。其次將氣分水離器的切向進氣口改為徑向進氣口,并且在離徑向進氣口端面處加一圓錐形擋板,這樣不僅能減少由于徑向進氣對筒體內壁的磨損,而且錐形擋板又一次起到緩沖作用。最后,將氣分水離器的底部回水管接入混凝土的地溝,使回水進入循環水系統,重復利用。見圖1、圖2。 |